“集控、集控,214原煤破碎機有異響,需要停機檢查一下。”
聽到對講機里的聲音,機修班長黨國在現場檢查發現破碎機軸承瓦坐溫度偏高,調心滾珠軸承有所晃動,判定為破碎機軸承損壞。
而每每破碎機軸承損壞之時,更換軸承必須將配套的聯軸器割除后才能繼續作業,工作效率大大降低。此問題得到該廠管理人員的高度重視,并立即成立技術攻關小組,令其對破碎機故障問題進行深剖,以經濟新常態下能源產業發展的政策方針為指導,以促進能源產業綠色清潔高效發展為導向,從小到大,仔細研究每個部件,作出整改方案,以避免今后此類故障的發生。
改造原機潤滑油路,延長破碎機使用壽命
經勘察后,破碎機軸承損壞是原機潤滑油路采用單側端蓋潤滑設計所致,軸承得不到充分潤滑。
技術攻關小組多次進行研究、討論,最終決定將原機單側潤滑油路改為雙側潤滑油路。對破碎機軸承杯內部進行優化設計,將油封唇口方向改為向內,軸承端蓋的進油孔改為兩路潤滑模式,從而革除原機潤滑油路存在的弊端。
經落實改造后,破碎機軸承得到了充分潤滑,避免了因油脂過多導致的軸承升溫現象,從而大幅度降低破碎機軸承損壞的頻率,延長破碎機的使用壽命。

革新原機聯軸器,降低破碎機“事故率”
針對“破碎機軸承損壞,專業工具無法對其進行拆除,必須將配套的聯軸器割除后才可進行更換,導致費工、費時、費料”的問題,技術攻關小組與選煤公司機電動力部進行及時溝通,討論決定革新原機聯軸器,將原有的鼓形齒式聯軸器更改為漲緊式蛇形彈簧聯軸器。

革新原機聯軸器后,若破碎機軸承發生故障,只需將漲緊式蛇形彈簧聯軸器的漲緊螺栓拆除,即可快速對軸承進行更換,且聯軸器可做重復使用,合理降低資源浪費。
經過落實改造后,漲緊式蛇形彈簧聯軸器完全可滿足生產需要,有效降低破碎機的“事故率”,減輕員工的作業勞動強度,大幅度提高生產效率,員工“幸福感”指數直線上升,并且改造后每年可節約材料配件費用9萬元,降低生產運營成本,大大提升經濟效益。

以上對原煤破碎機所做的優化改造均已實施,并且積極貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”的新時代發展理念,現設備已良好運行兩個月之久,保障了小莊選煤廠安全生產,鼓舞了全廠員工的工作士氣,營造了全員“五小創新”的良好工作氛圍,同時也體現出選煤團隊專業的技術力量,提升了核心競爭力。(張亮)

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